(通讯员:付镇、马莲莲)日前,Ameco武汉分公司在执行一架飞机A检工作中,成功排除一起发动机IDG磁性金属超标故障。面对武汉本地无备件的紧急情况,各部门高效协同,通过AOG紧急调件机制,及时完成故障排除,保障了定检飞机按期出厂。
细致检查发现隐患,果断决策启动预案
在3月16日的飞机定检工作中,维修人员按照工卡要求对左发IDG进行例行检查。在IDG油滤中发现金属屑,进一步判断为磁性金属,且尺寸较大,查阅手册标准,需更换IDG。IDG作为飞机发电系统的核心部件,一旦失效将直接影响飞行安全。武汉分公司迅速启动应急预案,第一时间将情况上报,同时核武汉无该型号IDG备件,需从外地紧急调运。
跨部门协同作战,AOG调件争分夺秒
一场与时间赛跑的抢修战役全面打响。启动AOG紧急响应流程后,航材部门迅速联系从成都发来可用备件,并立即协调物流运输;生产计划控制部门重新调整定检工序,为IDG更换工作预留充足时间窗口;定检中队组建专项排故小组,同步开展IDG拆装方案研讨和工具准备。
经过多方协调,载有IDG备件的航班于当日18:40抵达武汉。备件刚一落地,早已等候在机场的接收人员立即完成接件,第一时间将备件运送至维修机坪。

精准施工高效排故,保障航班按期出厂
晚上7时,IDG更换工作正式开始。排故小组严格按照手册规范,完成拆装,并逐项进行复查,确保每一个步骤符合标准。经过连续2个多小时的紧张作业,新IDG安装调试完毕,地面试车,测试正常。当日晚11时30分,该飞机顺利完成A检全部工作,按期出厂。


