随着Ameco全面推广精益活动,飞机大修分部开始了大修流程优化的精益项目。全员学习精益思想,从思维模式上引入精益思想指导日常工作做起,激发员工发现自己工作环节中的浪费点,贡献工种技术优势,改善工艺流程,实现缩短周期。
汉莎波音747-400飞机D检期间,机械员发现飞机右内升降舵铰链支撑安装座有一衬套底孔腐蚀,在飞机上发现此故障还是首次。在飞机上加工孔径,是很难保证双接耳孔的同心度,所以传统的工艺流程是将铰链支撑座拆下送到车间,进行机加工修理确保同心度,一个双接耳的铰链支撑安装座,如果因为要在车间加工底孔,就安排拆卸安装座,首先拆卸周期是很长的。次之,几十棵紧固件拆下后,紧固件孔可能还要做加大级加工,特殊尺寸的紧固件的订货费用还要增高,订货周期无法控制等等,引发的后续工作无法估量,甚至影响飞机按时交付。
飞机大修分部高检二车间和结构车间本着保证修理质量,减少浪费的原则,设计了多种施工方案,反复试验,寻求解决在狭小空间保证加工孔同心的问题。就在这个关键点上,邓金祥经理凭借多年机械加工和机体部件修理经验,设计出确保孔径同心的型架。加工完工具又和员工在施工现场安装工具,调试型架,确保了加工孔径成功的概率。在质量检验员执行最终验收时,加工的孔径公差达到0.5丝,几近完美。就这一点而言,体现出了Ameco倡导的精益思想和增收节支的政策已经逐步深入到基层。
做精益改善不在乎项目的大小,关键在于全员参与,发现自己身边的每一生产环节中,是否存在着浪费点,是否可以简化跨部门的项目,优化工艺流程,实现高效。终极目标是全员文化理念的改变,使公司在各个方面高效运转,应对航空界的竞争与挑战。


